案例背景
某德国汽车配件企业,在生产过程中采用板式换热器与生产设备进行换热。该企业生产设备中的油温需要保持在65℃范围内可正常工作。由于系统所用水与产品接触,系统不能添加水处理药剂进行维保。故板换长期运行后,换热效果差,致使生产设备中的实际油温在70℃左右波动,出现油温过高而导致生产线停机现象。长时间、频繁的停机,必将对企业生产效益带来一定的影响。为提高换热效果,保证生产设备安全稳定运行,我们建议该企业对板换进行清洗。
清洗方式选择
由于该企业采用的是水与油的换热,且考虑到物理清洗后,可能会因为操作不当而出现板块间渗漏、窜水等情况。所以,我们推荐安全系数较高的化学清洗。
板换化学清洗的打开方式
1、洗清前检查清洗工具及药剂是否到现场,当设备停机后检查系统管路阀门是否关闭
2、选择软管接口连接清洗泵的进出口
3、清洗2~3小时后用清水再次清洗30分钟到60分钟,确保系统中药剂无残留。
4、清洗作业完成后,一定要恢复系统阀门
5、执行现场5S
实际效果
小到可以忽略,但又会影响是否顺利清洗的注意点:
1、清洗前,一定要确认客户现场管口接头尺寸,以免因为接头问题无法顺利清洗;
2、清洗过程中,确保系统电磁阀处于常开闭状态。不然很容易造成停机。
单机清洗板换总结
1、 清洗前,根据现场情况,制定合适的清洗方案;
2、 清洗前工具的准备要到位、确认客户现场接头尺寸等,以免因小失大;
3、 时刻关注清洗过程中水质变化,对比清洗完成后设备参数是否有变化,并确认清洗效果。
以上,就是单机清洗板换的化学清洗方式,希望这个实操案例可以作为大家参考、学习的资料。在之后板换清洗前,规避一些问题。让工作更有效率。